湖北天門天標(biāo)泵業(yè)-壓濾機(jī)進(jìn)料泵軸容易斷是什么原因
瀏覽次數(shù):28發(fā)布日期:2025-06-04
壓濾機(jī)進(jìn)料泵(通常為柱塞泵、隔膜泵或高壓離心泵)的軸斷裂是常見故障,可能由設(shè)計(jì)、操作或維護(hù)等多方面因素導(dǎo)致。以下是具體原因及解決方案:
一、機(jī)械設(shè)計(jì)或選型不當(dāng)
軸材料或強(qiáng)度不足
泵軸未采用高強(qiáng)度合金鋼(如40Cr、42CrMo),或熱處理工藝不合格,導(dǎo)致抗疲勞性差。
解決:更換高等級材料,進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理(硬度HRC28-32)。
軸徑設(shè)計(jì)過細(xì)
高壓工況下軸承受扭矩和徑向力過大,軸徑未按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算(如未考慮安全系數(shù))。
解決:復(fù)核軸強(qiáng)度(校核扭轉(zhuǎn)應(yīng)力??=16??????3τ=πd316T),增大軸徑或改用階梯軸。
軸承或聯(lián)軸器不對中
泵與電機(jī)聯(lián)軸器對中偏差>0.05mm,或軸承間隙過大,導(dǎo)致軸承受附加彎矩。
解決:激光對中校正,更換高精度軸承(如SKF角接觸軸承)。
二、運(yùn)行工況問題
頻繁啟?;驂毫ν蛔?br />
加裝變頻器控制流量平穩(wěn)過渡。
使用蓄能器緩沖壓力沖擊。
壓濾機(jī)進(jìn)料初期大流量、后期高壓的工況導(dǎo)致軸承受交變應(yīng)力,引發(fā)疲勞斷裂。
解決:
超壓運(yùn)行
泵實(shí)際壓力超過額定壓力(如安全閥失效),導(dǎo)致軸超負(fù)荷斷裂。
解決:定期校驗(yàn)安全閥,安裝壓力傳感器并連鎖停機(jī)。
介質(zhì)問題
進(jìn)料前加裝過濾器(目數(shù)根據(jù)顆粒大小選擇)。
控制漿體濃度(通常≤60%)。
漿體含硬質(zhì)顆粒(如金屬屑)或濃度過高,導(dǎo)致泵卡阻、瞬時(shí)扭矩激增。
解決:
三、安裝與維護(hù)缺陷
軸系振動(dòng)過大
振動(dòng)值應(yīng)≤4.5mm/s(ISO 10816標(biāo)準(zhǔn))。
定期做動(dòng)平衡檢測(殘余不平衡量<1g·cm)。
基礎(chǔ)松動(dòng)、地腳螺栓未緊固或轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不合格(如葉輪磨損不均)。
解決:
潤滑不良
使用高溫鋰基脂(如Shell Gadus S2)。
潤滑周期按廠家手冊執(zhí)行(通常每2000小時(shí)補(bǔ)充)。
軸承缺油或油脂變質(zhì),導(dǎo)致摩擦升溫、軸頸磨損。
解決:
腐蝕或疲勞裂紋
軸表面噴涂碳化鎢或改用不銹鋼材質(zhì)(如316L)。
定期做磁粉探傷(MT)檢測裂紋。
介質(zhì)腐蝕性(如酸性污泥)導(dǎo)致軸表面產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋。
解決:
四、典型案例分析
案例1:某化工廠壓濾泵軸斷裂
原因:聯(lián)軸器對中偏差0.1mm,且漿體含石英砂(硬度莫氏7級)。
改進(jìn):激光對中+軸材質(zhì)升級為42CrMo(調(diào)質(zhì)處理)+進(jìn)料端加裝旋流除砂器。
案例2:污水處理廠柱塞泵軸疲勞斷裂
原因:壓力波動(dòng)1.2~2.0MPa(無蓄能器),軸表面有腐蝕坑。
改進(jìn):增加蓄能器+軸鍍硬鉻防腐。
五、預(yù)防措施總結(jié)
選型階段:選擇軸功率余量≥1.2倍實(shí)際需求的泵,優(yōu)先選一體化鍛造軸。
運(yùn)行監(jiān)控:安裝振動(dòng)傳感器和壓力表,實(shí)時(shí)監(jiān)測異常。
維護(hù)計(jì)劃:每3個(gè)月檢查軸磨損情況,每年做一次全面探傷。
通過系統(tǒng)性排查以上因素,可顯著降低斷軸風(fēng)險(xiǎn)。